
张红贵正在核对版样
人物档案:张红贵,,,,总部塑编厂工艺员,,,,2002年进入塑编厂,,,,至今已在该厂工作了18个年头。。。。他进厂以来,,,,先后从事印刷、、、、彩印、、拉丝操作工及生产班长等多个岗位,,,后因精通整个塑编生产的工艺技术,,且业绩突出,,,于2016年调至办公室任工艺员,,,“掌”管着全公司1000多个包装版面的最终核定与生产工艺的管理。。。
塑编工艺不是高科技,,,,用心学习就行
初进塑编厂,,,,张红贵在印刷岗位当操作工,,,每当在生产旺季忙着赶产量时,,,,设备总会出现这样那样的工艺故障,,,,又或是设备更新换代需要重新调整工艺时,,,,看着技术人员忙碌的抢修或新工艺试生产,,,他心急如焚却又束手无策,,,总想参与一二,,,,却又苦于技术不行。。。。久而久之,,,他便对学习工艺技术感起兴趣,,开始主动了解生产编织袋的工艺流程、、、工艺指标的制定及管控等。。。十多年来,,只要在生产过程中设备出现工艺故障时,,,如工艺温度无法控制、、、、参数调整错误等,,他都会去查找资料、、寻找原因、、、进行数据分析、、、、总结经验,,,,尝试着解决了不少工艺上的小问题,,,得到了领导和同事们的赞赏,,,,最终走上了他所热爱的工艺员岗位。。。。
换版工作没什么难的,,,认真负责就行
公司现有洋丰、、、澳特尔、、、、乐开怀、、力赛诺等四大品牌的子品牌30多个,,,,不同品种、、、不同含量肥料的编织袋规格就有1400余个、、版辊6000多只。。。。由于版面极多,,,,制作流程复杂,,校对稿样、、、登记、、、、编制版面工艺书、、、审核确认等,,每一步工作流程都必不可少,,,特别是校对稿样尤为重要,,,需认真仔细,,,,包括文字、、、、图案、、颜色等一点不漏地逐个核对,,,在确定准确无误后才下达生产。。。。张红贵说:“工艺流程虽然复杂,,,但我只要认真仔细就不会出错”。。
2019年8月,,,,因公司名称变更,,,,洋丰品牌编织袋版面的1000多支版辊需要重新改版制作,,,,当塑编厂接到公司换版通知时,,,,正值生产旺季,,,,时间紧任务重,,,为了尽快完成新版制作及更新工艺指导书,,,确保编织袋能够正常供应,,,张红贵放弃了自己的所有休息时间,,不分白天黑夜,,每天在办公室和车间来回穿梭几十趟,,,进行稿样校对和巡回检查。。每一份稿样文字、、、、图案、、、、颜色都要反复核对、、、验证十多遍,,,,在确保无误后才能批量生产,,,,张红贵常常忙得错过吃饭时间,,,或是到食堂草草扒拉两口后,,,就又回到工作岗位继续工作。。。累了,,就躺在办公桌上趴一会;醒了,,,,就继续干。。就这样,,,,张红贵连续奋战了三个月,,,顺利完成了1000多个包装版面的换版工作,,,,保障了全公司编织袋的正常生产与供应。。。。
遇到问题没什么怕的,,,,找对方法就行
“张主任,,,,1#拉丝机停机检修后开机运行不正常,,,拉出的丝质量不达标,,我们已经忙活很久了,,,,都找不到原因,,你赶紧过来帮忙看看吧。。。。”“好的,,,我马上到。。”2020年的一天下午,,已下班回到家中的张红贵,,在接到员工电话后,,,便立即放下手中的活,,,马不停蹄地赶到厂里进行协助开机。。他来到车间,,向现场操作工问询了具体情况后,,,便开始将拉丝机预热升温,,一步一步查找原因。。从开机操作的每个步骤到工艺参数的调整、、温度的控制,,每一步流程进行了详细排查,,,,通过近10分钟的排查,,,终于被他找出了问题的根源。。。
原来,,,是操作工把拉丝机的料斗料板操作错误,,,,被关闭了20%左右,,导致设备供料不畅通,,,,以及牵伸比的调整值错误,,,从而导致开机后拉出的丝质量达不到标准;经过张红贵的一系列调整,,,,拉丝机拉出的丝经检测终于恢复到了正常值,,,一旁的操作工都对他竖起了大拇指,,,他却笑着说:“遇到问题不要怕,,,理清思路找对方法一定能解决”。。。
随着消费者对肥料包装的精美需求和标准越来越高,,,,在新工艺、、、新事物上张红贵一直在努力学习,,鞭策着自己行走在探索、、研究塑编工艺的路上。。。