在总部硫酸厂四线,,提起车间主任宋丙清,,大家都骄傲地称他为节能降耗的大功臣。。
这话不是空穴来风,,,,且看如下事实依据。。。。
依据一:所在车间修旧利废一直在厂内名列前茅。。
宋丙清善于学习、、勤于钻研,,,多年磨练让他对所在车间的生产流程、、设备性能、、、、工艺指标可以说是样样精通,,,在他的指导下,,,四线的修旧利废一直在厂内名列前茅。。。。
去年7月份,,,干吸岗位上的一个阀门因使用时间长腐蚀后出现滴漏现象,,维修工申请更换新阀门。。。。宋丙清到维修现场仔细查看后,,,心里有了疑问:这个阀门现在是用在酸线滴漏,,而酸线主要走的是硫酸,,有一定的腐蚀现象,,,,若是改用在水线是不是会不漏呢???于是,,他就提议将阀门更换到水线试一试。。。。有维修工觉得麻烦,,,提出异议:阀门滴漏肯定是设备损坏,,与设备走什么介质应该没有多大关系,,,拆上拆下麻烦不说还白费时间。。。可宋丙清坚持装上试试。。。。他说:装上如果还是漏,,,无非是耽误点功夫,,巡检时多费点心,,,但是如果不漏,,,一个阀门就可以为公司节约千把块钱呢。。。刚好发电岗位排水管道上需要安装一个阀门,,,,于是在他的坚持下,,,维修工将该阀门拆下来安了上去,,试用了一段时间,,,,效果非常好。。。
依据二:深蹲生产一线,,,,节能降耗出大招。。。。
宋丙清坚持做个有心人,,,特别是去年公司下达降低成本一个亿的目标后,,,他整天蹲在生产现场,,,紧紧抓住生产成本的控制、、、原辅材料消耗及生产的安全稳定这些重点,,,,努力完成公司下达的降成本任务。。。通过长期观察和数据收集后,,他发现硫精砂制酸循环水泵的功率较大,,常开启易造成非常大的浪费。。。。于是他向厂部提出合理化建议:将干吸和发电循环水之间安装阀门进行联通。。在外界气温25—32℃和发电量较小时,,可将联通阀打开,,,停止一台循环水泵运行,,发电和干吸可从原来的3台泵改成使用2台循环水泵运行,,,,起到节电作用;当外界气温在10℃以下,,,,发电量较小时,,,打开联通阀,,可从原来的2台泵改成使用1台水泵或关小其中1台泵的出口阀门进行节电。。。
这一合理化建设很快被公司采纳,,该项技改仅投入了1万元,,,,每年却可为公司节约20余万元。。。。
依据三:分享经验,,,集体提高,,,创下连续开车140天的历史记录。。。
连续性生产是化工企业节能降耗的关键所在。。。宋丙清深知,,,,节能降耗不能光靠一个人的力量,,,,一定要发挥集体的智慧才行。。。为了让员工能够全面掌握操作经验和技巧,,,做到连续性生产,,,他毫无保留地和大家分享经验,,并在车间开展结对帮扶、、、、学习培训、、技能比武等活动。。。。对新员工的学习情况,,他更是每天都会进行跟踪,,,,到岗位上抽查理论知识,,到现场进行模拟操作考核,,,若在考核中发现员工没掌握操作要点,,他就会不厌其烦地为其讲解和演示,,直到弄懂弄通为止。。。。通过这种强化训练,,,该车间新员工都能在短时间内熟记工艺指标、、、掌握操作流程而快速进入工作状态。。
在宋丙清的精心管理和带领下,,总部硫酸厂四线员工的节约意识有了很大提高,,,创下了连续开车140天的历史记录,,,为该厂节能降耗立下了汗马功劳。。。
