用心做“煤”人 创新谋发展
2018.07.27  浏览量:11624  
  

——记集团劳动模范、、、合成氨厂型煤车间副主任张立权

 

        张立权2005年到洋丰原佳源分公司学习煤棒制作,,,,2006年调到总部合成氨厂型煤车间,,,从班长一直到升任车间副主任。。。12年来,,,,他立足平凡岗位,,不断学习、、、探索、、、、总结、、、创新,,,,用心做“煤”,,,,解决了型煤车间生产中的诸多实际问题,,不仅为公司创造了可观的经济效益,,,还赢得了同行赞誉,,,,提高了企业形象。。

 

        积极出谋献策,,解决环保问题

 

        合成氨厂净化和造气两个车间使用的污水都是汇往热水池循环利用,,,为降低污水中氨氮和悬浮物含量,,,,需定时补充一定量的原水,,,,但热水池容量有限,,,污水不能外排,,,如何消耗掉多余的污水,,,成了令管理人员头疼的难题。。2015年,,张立权经慎重考虑向厂领导提出建议,,,将制液用的清水改用热水池的污水。。得到领导批准后,,他亲自组织人员进行设备改造,,,连续多天守在现场,,,调整褐煤、、片碱、、、、污水配方,,优化蒸汽用量及加热时间,,经多次试验,,,终于获得成功,,,,不仅解决了污水储存问题,,,,每年还可节省清水21000吨,,,既节约了生产成本又有效解决了环保难题。。。

 

        优化工艺配方,,,确保煤棒质量

 

        影响煤棒质量的因素有煤种、、粒度、、水分、、、粘接性、、腐殖酸浓度、、、、沤制时间等。。型煤车间所进原煤品种繁多,,,原煤和配制腐殖酸的褐煤质量频繁发生变化,,,,极易导致煤棒质量不达标,,,有时从造气返回的沫煤就达20%之多,,,既造成人力、、、、物力、、电力的浪费,,,,还严重影响造气生产。。为了适应原料煤及褐煤变化,,,他通过长期摸索,,总结出了不同种类、、、水分含量的原煤配比、、、不同种类褐煤与片碱制备腐殖酸的配比,,,不同煤的沤制时间,,终于在保障消耗最低的情况下,,配制出质量合格的煤棒,,,现在返料量已经降低到10%以下,,既满足了造气制气需要,,又为全厂节能降耗工作的顺利实施奠定了基础。。。。

 

        设备技改创新,,,保障安全节能

 

        2016年10月大修前,,型煤车间粉碎系统原来配置的3台130kw∕h电机驱动的粉碎机,,,每天连续运转20h,都无法满足生产需求,,劳务人员工作量极大。。。当年大修期间,,,,在他的建议下将3台小功率粉碎机更换为2台150kw∕h电机驱动的大功率粉碎机,,每天只需运行15h即可完成生产任务。。。原来使用的2台埋刮机,,经常因故障而无法正常运行,,,操作和维修时还存在安全隐患,,且维修时劳动强度大,,,配件价格昂贵,,每年光维修费用就高达10万元。。经深思熟虑并与上级领导沟通论证后,,2017年10月大修,,,他组织相关技术人员和维修人员,,拆除了2条埋刮机,,改用2条皮带机,,投运后效果良好。。两项技改,,,不仅每年可为公司节约维修费用10万元,,,节约电能99万kw/h,,,,还大幅降低了员工劳动强度,,保障了操作和维修人员安全。。

        “长风破浪正当时,,,,直挂云帆济沧海”,,洋丰为广大员工提供的舞台足够宽广,,,,张立权同志用实际行动为大家树立了榜样,,希望广大员工都来学习他勇于创新,,,开拓进取的精神,,,立志成为公司发展所需要的人才,,,为公司更快更好的发展做出更大的贡献!!!

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